37mm直径直流モーター (JGB37-520) の一般的な問題と解決策
I. 紹介
JGB37-520,直径37mmのDCギアモーターは,高いトルク,低騒音,複数の電圧オプション (6V,12V,24V) により,スマートホーム,ロボット,および産業自動化に広く使用されています.速度の幅も広い (7~1280rpm). しかし,ユーザーは動作中にいくつかの問題に直面することがあります. この記事ではこれらの問題に対処し,解決策を提供します.
II. 共通の問題と解決策
問題1: 不安定なエンジン速度
この現象はPWM を使ってモーターの速度を制御するときは,実際の速度が変動し,安定しない可能性があります.
可能 な 原因:
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PWM周波数と作業サイクルの設定が不適切
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不安定な電源電圧
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モーターの負荷の急速な変化
解決策:
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PWM設定を最適化する:PWM周波数がモーターに適していることを確認し (10kHzなど) 動作サイクルを調整し,速度を正確に制御する.
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電源の電圧を安定させる電圧変動を減らすために電圧安定器を使用するか 電源線にコンデンサを追加してください.
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滑らかな負荷変更:負荷変化に適応するためにPID制御などのソフトウェアに速度フィードバック制御を実装する.
問題2: 起動する難しさや 起動できないこと
この現象は電源を入れるとエンジンが起動しないか,非常に低速で動きます.
可能 な 原因:
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電源の電圧が不足している
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過剰なエンジン負荷
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内部エンジンの障害 (短回路の巻き込みなど)
解決策:
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電源を確認する:電源電圧がモーター仕様 (6V,12V,24V) に適合し,出力電流が十分であることを確認する.
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負荷を減らす:起動時にモーターの負荷を減らすか,ソフト・スタート技術を使用する.
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エンジンを検査:マルチメーターを使って,モーターの巻き込みの抵抗をチェックして,ショートサーキットを特定してください.
問題3 運転中に騒音が多すぎる
この現象はモーターは動作中に顕著な騒音を生成する.
可能 な 原因:
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磨かれたモーターベアリング
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モーターの設置が壊れた
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不均等なエンジン負荷
解決策:
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ローヤリングを検査するモーター の ローヤリング を 定期的に 検査 し,磨か れ たり 松散 し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり し たり する.
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安全な設置:モーターがしっかりと固定されていることを確認し,必要に応じて振動抑制装置を使用します.
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バランス負荷:引擎の負荷が均等に分布して変心を避けるようにする.
問題 4: 速度のフィードバックが不正確
この現象はエンコーダーを使用してモーターの速度を読み取るとき,フィードバック値は実際の速度と一致しない.
可能 な 原因:
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誤ったエンコーダー接続
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エンコードが故障した
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ソフトウェアの読み込み論理のエラー
解決策:
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接続をチェック:エコーダのAとB相信号線がマイクロコントローラーに正しく接続されていることを確認します.
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テストエンコーダー:振動鏡を使ってエンコーダー出力信号の整合性を確認する.
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読書論理を最適化する:ソフトウェアに正しいエンコーダーパルスカウントと速度計算ロジックを実装する.
III.事例研究
ケース1:STM32でJGB37-520を制御する
バックグラウンドある開発者は,STM32マイクロコントローラとL298NドライバモジュールをJGB37-520モーターの速度を制御するために使用した.
問題:低速で停滞する傾向があった.
解決策: