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JGB37-520 エンコーダーモーターの断続的なミスステップのケース

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中国 Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. 認証
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JGB37-520 エンコーダーモーターの断続的なミスステップのケース

July 14, 2025
JGB37-520 エンコーダーモーターの断続的なミスステップのケース
原因を72時間調べる
著者: 大学 ロボマスター ECU チーム
日付: 2025年7月14日
  1. 症状
    2024年12月20日 2025 ロボマスター歩兵ロボットの調整中に
    • 1.5 m/s の直線スプリントで,ロボットは 3 センチ5 メートルごとに 3 センチ5 センチ右に漂う.
    • 漂流時,右JGB37-520 (12 V, 30:1速度は15%低下 左ホイール正常
    • STM32F407 マスターを再起動すると,問題が ~ 30 s 隠され,その後戻りました.
    ●モーター温度は35°C,電源は12.1Vで,電流過電や電圧低電圧のアラームはありません.
  2. 初期検査
    ステップ 行動 結果 結論
    お前に... お前に...
    1 引擎を左/右に切り替える
    2 スコープA/B波形 03.3Vの平方波をきれいにする エンコーダー ハードウェアOK
    3 オープンループで実行します (エンコーダが切断されています) 漂流はありません
    4 PIDの出力を論理的に分析する PIDは即座に100%に満たされます 誤った"目標達成できませんでした"
  3. 根源 的 な 原因 の 分析
  4. 共有ワイヤリングにおける地面跳ね方
    モーター電源とエンコーダーGNDは30cmのリボンケーブル (モーターAWG20,エンコーダーAWG28) を共有する. >1Aの電流では60mVの地面スパイクが表示されます.
  5. MCUフィルタが狭すぎる
    STM32 TIM入力フィルタを0.1μsに設定 → スパイクエッジが有効 → 2 倍3倍のインパルス → PIDはPWMを減少 →実際のストール
  6. トリガー状態
    PWM > 80% とモーター電流 > 1.2 A の場合にのみ発生します.低速試験では再現されていません.
  7. 修正
  8. 再配線する
    • エンコーダー 5 V & GND の 24 AWG 扭曲ペアを分離し,物理的に電源から遠ざける.
    • 100 μF + 0.1 μF のモーター端末の脱結合により,地面跳びを止めます.
  9. MCU パラメータ
    • TIMフィルタを1μsに拡大.
    3時間のデジタルデグリッチを有効にする.
  10. ソフトウェアの保護
    • 1 ms ごとに,インパルスインクリメント × ギア比率 速度を確認します.偏差> 5% → 信号 エンコーダの障害 → 50 ms オープンループに戻り,再同期します.
  11. 検証
    • 全荷重で2m/sで100m往復:ゼロ漂流
    • 48時間バーンイン (ランダム 80~100%PWM):誤算なし.
    • 7試合の競技で合計3.6km:スプリント・ドリフトなし
  12. 学ぶ こと
  13. 信号連鎖は良好ですが 打ち上げは静かな殺人です
  14. PWM > 80% のとき,JGB37-520 は 1.5 A を抽出することができる.その接地配線を電源線のように扱う.
  15. ソフトウェアエスケープを常に追加します. 閉ループシステムには"センサが失われた → オープンループセーフ"の論理が必要です.
ECUチームはこの訓練を JGBシリーズワイヤリングチェックリスト V2.1 に変えて 今や将来のボットに 義務付けられています
連絡先の詳細
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Mrs. Maggie

電話番号: 15818723921

ファックス: 86--29880839

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