370ワームの問題と解決策 小さなモーター
1紹介
370 ワーム小型モーターは,小サイズ,高いトルク,コンパクトな構造の利点により,スマートホーム,産業自動化,ロボットなど多くの分野で広く使用されています. しかし,実用的な応用性能や寿命に影響する様々な問題に直面する可能性があります.以下では,これらの問題を分析し,対応する解決策を提案します.
2、 共通の問題とその原因
(1) 騒音問題
370ワーム小型モーターの騒音源は多様です
ワームギアが不均等に分割される場合: ワームギアの製造過程で,分割が不均等である場合,ワームホイールとのマッシュが不十分になり,衝撃と振動が発生します.騒音を発生させる.
ローヤリングの品質問題や組み立ての不適切なクリアランス:低速端騒音は,ローヤリングの質が悪いか組み立てのカバー間の不適切なクリアランスによってしばしば引き起こされます.ローヤリングに欠陥がある場合モーターの動作中に異常な騒音を引き起こします.
(2) 高温 障害 問題
モーターの温度上昇が45°Cを超えると,高温状態にあり,詰め込みやすい.その理由は以下の通りである.
不適切な選択: モーターの選択が不合理で,長時間過負荷で動作すると,モーターの内部熱は蓄積し続けます.気温は上昇し続けます障害を招くのです
潤滑油の問題: 潤滑油が不十分または適格でない場合,ワームとワームギアの間の網状表面の潤滑が不十分になり,摩擦が増え,そして大量の熱を生成する高温の詰め込みを引き起こす
他の要因:端蓋蓋の緊密な固定は,磨きを悪化させ,より多くの熱を生成します.過剰な入力速度は,モーターの内部部品に重大なストレスを引き起こします.温度が急上昇する.
(3) 振動障害
モーターの動作中の振動は次の原因から生じる可能性があります.
ワームギアとスクリューピッチの不均等な分離:ワームギア分離の精度が高くなければ,スクリューピッチに誤りがある場合,それはワームホイールとのメッシュ精度に影響します.モーターの動作中に振動を引き起こす.
軸承コーン表面間の空隙が小さすぎる:軸承コーン表面間の空隙の不適切な調整は,軸承の動作と振動の不良を引き起こす可能性があります.
モーターと減速器の設置は同心ではない. 設置過程で,モーターと減速器の軸が並べられていない場合,送電システムに不均衡な力を引き起こす振動を起こします.
3、 解決策
(1) 騒音問題について
ワームギア加工技術の最適化:ワームギアを均等に分離するために高精度ワームギア加工機器と技術を採用する.ワームギアとワームホイルの間でのメッシュの精度を向上させる網状の不良により生じる騒音を減らす.
高品質のベアリングと合理的な組み立てを選択:ベアリングの品質を厳格に制御し,評判の良いベアリングサプライヤーを選択し,信頼性の高いベアリング性能を確保します.組み立ての過程でローヤリングの良好な動作を保証し,騒音源を削減するために,ローヤリングカバーの間の空隙は標準技術に従って正確に調整されます.
(2) 高温阻害に関する問題について
合理的な選択:実際の労働負荷と労働条件に基づいて,モーターの長期的過負荷操作を避けるために, 370 ワーム小型モーターの正しいモデルを選択します.必要に応じて,より大きなパワーやより高いトルクを持つモーターモデルが選択され,作業要件を満たし,一定の安全性範囲を保持することができます..
潤滑条件を改善する.エンジン内に十分な量で適格な潤滑油があるか確認する.潤滑油の量と質を定期的にチェックする.迅速に補給したり 交換したりします同時に,潤滑効果を向上させ,摩擦による加熱を減らすために,モーターの動作温度範囲に適した効率的な潤滑油を選択できます.
組み立てと調整を最適化します.端蓋蓋を組み立てるとき,過度の締め付けを避けるために,技術要件に従ってフィッティングクリアランスを厳格に制御してください.適正に入力速度を制御し,モーターが指定速度範囲内で動作することを確保し,過速で引き起こされる急速な温度上昇を防止する..
(3) 振動障害について
部品の加工精度を向上させる: ワームやスクリューなどの重要な部品では,品質検査を強化し,分離精度とピッチ均等性が設計要件を満たすことを確保する送電システムのメッシュ安定性を向上させ,振動発生を減らす.
ローヤリングクリアランスの正確な調整: モーターの組立過程で,ローヤリングコーン表面のクリアランスを適切な範囲内に保ち,注意深く調整します.ローヤリングの柔軟な動作を保証し,振動のリスクを軽減する.
装置の同心性を確保する.モーターと減速器の設置過程で,精密な測定ツールと組立装置が使用され,モーターと減速器の軸の同心度を厳格に制御します.送電システムのバランスを確保し,振動を効果的に削減します.
4、 実用的な応用事例
(1) スマートホームカーテンモーター
スマートホームのカーテンの応用シナリオでは ある企業はカーテンの開閉を動かすために 370 ワームの小型モーターを使用します動作中にいくつかのモーターが大きな音を出すとユーザーから報告されています.調べた結果,ワームギアとのメッシュの不適切な原因は,ワームギア分割の不十分な精度であることが判明しました.ワームギア加工プロセスを最適化することで企業では,切断精度を向上させ,質のスクリーニングを行い,軸承の組み立てプロセスを改善し,エンジンのノイズを効果的に削減し,ユーザーの満足度を向上させています..
(2) 工業自動化生産ラインのための材料転送モーター
ある産業自動化生産ラインでは, 370 ワームの小さなモーターが材料輸送装置を動かすために使用されます.しかし,しばらく動作した後,モーターは頻繁に高温の詰め込み障害を経験します.モーターの動作状態の監視と分析により,エンジンの長時間過負荷操作と潤滑油の不足によるものだと判明しました適正な選択を行い,より強力なモーターモデルに置き換えて,潤滑油の定期的な保守と管理を強化した後,高温のエンジンの妨害現象が著しく改善されました生産ラインが安定して動いた.
(3) 小型の偵察ロボットモーター
ある研究チームが開発した小さな偵察ロボットには 370ワームの小型モーターが搭載されており 複雑な地形を歩いているときに 大きな振動と不安定な動きを経験しました技術分析後, 振動問題は,モーターと減速装置の誤った配置,およびワームとスクリューピッチの不均等な分離によって引き起こされたと判断されました.軸の同心性を確保するために,モーターと減速器の設置位置を再調整することによってワーム加工プロセスを最適化し,分離とピッチの精度が向上しました.複雑な地形でのロボット走行安定性を大幅に向上させ,様々な偵察任務を成功裏に完了しました.
5、 結論
370ワームの小型モーターは 騒音や高温の妨害や振動などの問題を 抱えることがありますが部品処理技術の最適化など,問題の原因と標的型ソリューションの詳細な分析を通じて合理的な選択,潤滑条件の改善,精密な組み立て,これらの問題は効果的に解決され,エンジンの性能と信頼性が向上します.スマートホームでの安定した運用と広範な応用を保証するロボットなどです